【操作難題】在以往注入井的取樣過程中,采用的是放空取樣法取樣。取樣過程中需要開大放空閥繼續(xù)放空1-2分鐘,然后慢慢關(guān)小放空閥,約5-6分鐘放空液流變得清澈后,迅速關(guān)閉取樣器進(jìn)液總閥,然后關(guān)閉取樣點(diǎn)閥門。放空取樣法為避免聚合物溶液剪切,需要大量放空,不但操作煩瑣,耗用時(shí)間長(zhǎng),而且會(huì)造成一定程度的污染現(xiàn)象發(fā)生。另外操作流程順序不正確,還會(huì)使取出樣品不具有代表性,導(dǎo)致取樣失敗,造成聚合物浪費(fèi)。
【原因分析】原來(lái)取樣裝置,由于沒有技術(shù)解決取樣過程中溶液剪切難題,只能依靠放空、靜止等方法來(lái)取出符合要求的樣品,注入井取樣急需要一種高效、快捷、實(shí)用的裝置來(lái)完成此操作,以此作為現(xiàn)有技術(shù)的一種補(bǔ)充,能夠?qū)崿F(xiàn)高效取樣的目的。
【破解方法】我們針對(duì)問題,研發(fā)了一種注入井高效取樣裝置,裝置由閥組合體、連接管、活塞腔、活塞、絲杠、搖輪、進(jìn)液閥、取樣閥、取樣接口、壓力表接口、壓力表、放空閥等部分組成。該裝置的兩側(cè)連接管與原井口管線斷開后通徑連接為一體,使注入液體通過閥組腔體內(nèi)部直接穿過。
研發(fā)過程中,技術(shù)難點(diǎn)是如何消除溶液剪切,我們通過活塞在絲杠的作用下勻速前行或后退來(lái)改變腔體大小并自鎖,在需要采樣時(shí),首先轉(zhuǎn)動(dòng)搖輪,使活塞向內(nèi)旋入,直至活塞腔底部,消除腔內(nèi)空間。緩慢打開進(jìn)液閥,使注入管線與活塞腔連通,同時(shí)安裝壓力表,觀察壓力值。緩慢反向轉(zhuǎn)動(dòng)搖輪,使絲杠帶動(dòng)活塞逐步向外運(yùn)行,讓出腔內(nèi)空間,使注入液緩慢有序流入充滿逐漸增大的腔內(nèi)空間。泄壓歸零。通過以上操作實(shí)現(xiàn)消除溶液剪切的目的。
【應(yīng)用效果】2021年以來(lái),我們程延慶勞模工作室應(yīng)用此項(xiàng)技術(shù),完成了20套高效取樣裝置的制作,配備給注采班組,共完成20口注入井取樣工作。目前應(yīng)用該裝置注入井可以實(shí)現(xiàn)不用放空,不用等待一次取樣成功。
經(jīng)計(jì)算,20套高效取樣器成本2萬(wàn)元,用老式取樣器20口注入井年浪費(fèi)聚合物、失敗取樣數(shù)據(jù)影響注聚效果經(jīng)濟(jì)效益在5萬(wàn)元。使用該裝置半年能收回成本。目前,作為注入井配套設(shè)備,如果在油田采油單位推廣,創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益將更加可觀。(張?jiān)破?李婧宇 整理)
本文章轉(zhuǎn)自《中國(guó)石油報(bào)》